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KBR專欄:液體收益率最大化的渣油加工技術(shù)

時間:2014-02-22 14:30 來源: 作者:jiangna

VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)具有轉(zhuǎn)化率高、液體收益率高、可靠性強等優(yōu)點,是渣油輕質(zhì)化的最佳解決方案。

VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)發(fā)展歷程

VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)是在1913年德國Bergius-Pier煤液化技術(shù)基礎上發(fā)展起來的。1927年~1943年期間,KBR公司使用該技術(shù)在德國建造并成功運行12套煤直接液化裝置(有的裝置處理煤-煤焦油,煤-煤焦油瀝青,煤-重油的混合物)。

上世紀50年代初,實施煤直接液化裝置進行加工渣油的改造,在工藝流程中添加固定床加氫反應器處理渣油懸浮床加氫裂化的產(chǎn)物,得到可以直接銷售的成品油,從此,“懸浮床加氫裂化+固定床加氫”這一組合加氫技術(shù)成為VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)的標志,這組裝置一直運行到上世紀60年代,由于原油的價格在那幾十年一直小于2美元/桶,大多數(shù)裝置被拆除,少數(shù)裝置被改造成其他用途。由于上世紀70年代的石油危機,對煤直接液化技術(shù)又出現(xiàn)需求,在1981年5月經(jīng)過技術(shù)改良的3500桶/天VCC懸浮床加氫裂化裝置在德國Bottorp開車運行,對煤進行直接液化,并一直運行到1987年4月,隨后改為加工渣油和超重油。

與此同時,為了給大型商業(yè)裝置提供設計數(shù)據(jù)基礎,2個工業(yè)示范裝置和1個200桶/天的中試裝置在德國Scholven投入運行,4個小型高壓試驗裝置用來評價固定床加氫催化劑性能。依托這些裝置,在1987年至2000年期間,VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)又得到進一步改進,擴展了加工原料數(shù)據(jù)庫(世界上大多數(shù)超重油都在這些裝置上進行過評價,另外,催化裂化油漿、裂解焦油、減粘渣油、脫油瀝青、煤焦油、廢塑料等也進行過加工),并對反應器設計參數(shù)、性能預測模型的精確性、設備材料的適用性等進行了驗證。

對于所加工的原料,都能實現(xiàn)95%以上的轉(zhuǎn)化率,在1989年和1991年,VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)對2套裝置實施技術(shù)轉(zhuǎn)讓并完成基礎工藝設計包設計,分別是8萬桶/天的加拿大油砂瀝青改質(zhì)裝置(業(yè)主是Exxon-Petro Canada的合資公司)、2.5萬桶/天的減壓渣油輕質(zhì)化裝置(業(yè)主是德國的OMW公司)。

2002年,BP公司得到了VCC懸浮床加氫裂化技術(shù)的所有權(quán)。2010年1月21日,KBR和BP簽署了合作協(xié)議,共同推廣VCC懸浮床加氫裂化技術(shù),由KBR公司獨家提供技術(shù)許可、工程設計包、技術(shù)服務及技術(shù)咨詢。

VCC懸浮床加氫裂化工藝流程和技術(shù)特點

1.一次通過流程(圖1),懸浮床加氫裂化反應產(chǎn)物在分離出反應殘余物后,全部進入固定床加氫反應器。2.石腦油產(chǎn)品可以直接進入催化重整裝置,超低硫柴油(歐V標準)可以直接銷售,減壓瓦斯油可以直接進入催化裂化或者加氫裂化。液體產(chǎn)物(C5-524℃)的收率大于100vol%。3.根據(jù)產(chǎn)品需求,可以調(diào)節(jié)產(chǎn)品分布,汽油10至20wt%,柴油40至60wt%,減壓瓦斯油50至20wt%。4.渣油(524℃+)的單程轉(zhuǎn)化率超過95 wt %,瀝青質(zhì)轉(zhuǎn)化率超過90%。5.渣油原料的硫含量越高,在懸浮床加氫裂化反應器內(nèi)越容易轉(zhuǎn)化。6.懸浮床加氫裂化反應不使用含金屬的催化劑,僅添加很少量價格很低的天然礦物添加劑。7.有5%的反應殘余物為懸浮有固體添加劑的粘稠油漿。VCC懸浮床加氫裂化可以實現(xiàn)渣油單程轉(zhuǎn)化率為100%,但為了能夠用泵外甩出固體添加劑,需要一部分渣油殘留,故單程轉(zhuǎn)化率在95%以上。8.減壓渣油原料中的所有金屬雜質(zhì)幾乎全部沉積在天然礦物添加劑上,懸浮床加氫裂化的反應產(chǎn)物中僅有痕量金屬雜質(zhì),為下游加工帶來優(yōu)質(zhì)原料。9.無論是在中試裝置還是工業(yè)示范裝置,在反應器器壁、管線從來沒有出現(xiàn)過污垢,確保裝置能夠長周期運行,開工率超過90%。10.操作壓力:18 MPa~23MPa,操作溫度:430℃至470℃。11.懸浮床加氫裂化反應器沒有內(nèi)構(gòu)件、沒有液體循環(huán)泵,物料向上通過反應器。

當建設大規(guī)模工業(yè)裝置時,5%的反應殘余物如何有效處理是值得關(guān)注的,在VCC裝置運行的10多年期間,KBR公司對這些殘余物的應用進行了廣泛考察,可以應用到:1.煉鐵高爐(鐵礦石冶煉成生鐵),部分代替焦炭,除了利用它的高熱值性能以外,在固體添加劑上沉積的渣油原料所含鎳、釩等金屬也進入到生鐵中,能夠提高煉鋼最終產(chǎn)品(鋼材)的品質(zhì)。2.對于含金屬雜質(zhì)很高的渣油,可以考慮從廢固體添加劑中回收金屬。3.氣化原料。4.鍋爐、水泥窯爐等燃料。5.為了便于長途輸送,可以使用KBR公司的AQUAFORM造粒技術(shù)把粘稠油漿變成固體顆粒。

VCC懸浮床加氫裂化與其它技術(shù)的比較

某加工中東原油的16.8萬桶/開工日的煉油廠,生產(chǎn)4萬桶/開工日減壓渣油(硫含量為4.3wt%),原工藝路線是減粘裂化生產(chǎn)燃料油,該煉廠為最大程度生產(chǎn)輕質(zhì)原料,考慮延遲焦化或者VCC懸浮床加氫裂化處理減壓渣油,這兩種路線的產(chǎn)品對比見表1:

如表1所示,VCC懸浮床加氫裂化比延遲焦化可以多轉(zhuǎn)化近20wt%減壓渣油成輕質(zhì)組分,液體收率(C5-524℃)增加20.9wt%,其中柴油增加17.8wt%。2008年柴油-石油焦(通過熱值轉(zhuǎn)換)的價格差異是82美元/桶,而在2000年,它們的價格差異為20美元/桶,價格差異的劇增必將導致VCC懸浮床加氫裂化比延遲焦化更具有競爭力,增加的投資額能夠盡快回收。延遲焦化的液體產(chǎn)品必須經(jīng)過加氫處理才能適用,而VCC懸浮床加氫裂化的石腦油可以直接進入重整裝置,柴油產(chǎn)品的硫含量小于10wppm、十六烷值指數(shù)大于45、濁點小于-15℃完全滿足歐V柴油標準,減壓瓦斯油的硫含量小于300 wppm、康氏殘?zhí)夹∮?.15 wt%、金屬小于1 wppm可以直接進入催化裂化或者加氫裂 化裝置,高產(chǎn)品質(zhì)量也增強了VCC懸浮床加氫裂化的競爭力。

VCC懸浮床加氫裂化、延遲焦化、沸騰床加氫裂化的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率比較見圖2、圖3。可以看出,在原油價格高于50美元/桶,VCC懸浮床加氫裂化的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率都好于延遲焦化,而沸騰床加氫裂化只有在原油價格高于85美元/桶時,才有可能于延遲焦化競爭。

近年來,原油價格一直維持在70美元/桶以上,而且預期會保持很長一段時間,另外柴油-石油焦的價格差異也在增加。因此,在目前的經(jīng)濟形勢下,VCC懸浮床加氫裂化是渣油輕質(zhì)化技術(shù)的最佳選擇。

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